目前在中小水泥企業中,自動配料和卸料的給料機絕大多數采用電磁振動給料機(其中GZ2、GZ3、GZ4種型號使用較多),運行中,振幅偏小和不穩定又是經常出現的故障,多數電工對此一籌莫展。常規的調整方法是通過增減板彈簧的數量,反復調整,直至調整滿足要求為止。但有時常規方法并不奏效,下述幾例供同行參考。
1.一臺GZA型電磁振動給料機用于立窯卸料,其位置安裝在料封管下邊。按常規方法反復調整,雙振幅只能達到0.7~0.8左右(雙振幅額定值為1.75mm),其卸料量嚴重不能滿足生產的需要。后將彈簧板之間的墊片由0.5mm換成1mm,結果雙振幅達到1.2~1.5mm左右,基本滿足了生產需要。
2.新電磁振動給料機用于立窯卸料時,為了延長簸箕的使用壽命,一般在簸箕底部鋪一層6~10mm厚的鋼板,并且將簸箕周圍用4~6mm厚的鋼板加高以防漏料。由于新電磁振動給料機各方面性能較好,尚能滿足生產需要,待使用4~6個月后,振幅會慢慢下降,以至影響生產。此時應更換簸箕、將厚鋼板換成薄鋼板或去掉,問題即可解決。
3.用于立窯卸料的電磁振動給料機在安裝時一般選用下傾安裝,傾角為8°~10°。當電磁振動給料機因使用時間長振幅減小時,可將下傾角調整到12.5°左右,即能滿足生產需要。但下傾角的調整要以料封管不跑風為原則。
4.一臺GZ3型電磁振動給料機,反復調整和部分更換彈簧板均達不到理想效果,后將彈簧板抽出,發現其在靜止狀態時凹凸方向不一致,在通電狀態下有彈力抵消現象將彈簧板凹凸方向調整一致,問題解決。
由于配料用的電磁振動給料機經常出現的問題是振幅不穩,其原因之一是頂緊螺栓沒有頂緊或使用一段時間后變松。為了檢修和調整的方便,可自制專用加長扳手,用于緊固頂緊螺栓,并采取防松措施,如防松墊片、鋼筋點焊等。在電振機的調整過程中,振動器的振幅和電磁振動給料機的振幅是兩個概念,一般情況下,振動器加上簸箕后其振幅會下降30%~50%左右,這點請務必注意。